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热水锅炉及供热系统的防腐与除氧

2008-11-12 21:44:30 来源:
「摘 要」本文通过实例说明加强锅炉及供热系统水质治理的必要性。对
常用热水锅炉给水除氧方法进行简要评述。简述海绵铁粉过滤除氧技术的发展、
原理及需规范化的概要内容。介绍丹麦对水质监测的思路与腐蚀监测装置。

「要害词」热水锅炉 供热系统 防腐 除氧 海绵铁粉1、加强热水供
热系统水质处理与监控  要保证热水供热系统(含热水锅炉、换热器及管网等)
的安全经济运行,必须要对系统中的水质进行处理与监控,我国较多的供热单位
对此不够重视。水质不良常会带来两个方面的事故:一个方面,是由于应设的水
处理装置不设置,或虽已设置但运行治理不善;或竣工后不按规定进行系统的清
洗,以致造成设备及管网堵塞和结垢,这方面本文不予展开阐述。另一方面就是
不考虑金属的防护,造成设备或管道的腐蚀。水质不良造成腐蚀的事例很多,例
如某单位有2台6.5t/h的锅炉,按规定应配备除氧器而没有设置,锅炉严重腐蚀,
炉水为锈红色浑浊。有的锅炉房设了热力除氧器,但达不到额定除氧温度,仍发
生腐蚀,例如某单位的25t/h锅炉,配有除氧器,但水温过低,除氧水的含氧量
为0.2~0.3mg/L,使锅炉投产后一年多的时间内,省煤器腐蚀泄漏达20次以上。

某县级市的一个供热公司,由小型中压锅炉和发电机组的热电厂供热。该
厂生水水质很差,二次网的水不经任何处理,一次网虽设了水处理设备也治理不
善。这个厂的35t/h中压锅炉用化学脱盐水,但治理不善,这台单锅筒水冷壁锅
炉,仅运行三年左右,由于结构和腐蚀已将50~60%的水冷壁管更换。该厂的换
热器也经常泄漏,例如首站的一台Φ900、85m2受热面的全新换热器,热备用几
个月后实际仅运行两个多月就严重泄漏,其382根管子至少有53根泄漏,不是穿
孔就是有裂纹。该厂技术负责人认为设水处理设备要有投资和配备人员操作治理,
宁可对换热器进行修理或更换,也不设水处理设备。

腐蚀对设备和管道的危害往往不是短期就能发现的,腐蚀使壁厚变薄就存
在隐患。例如,某供热公司的热水供热系统,由于发电厂忽然停电,其热水锅炉
和管道系统内产生水击现象,热水锅炉房内并没发生损坏,但在锅炉房外的500
米处Φ500的管道发生爆管。事后检查,管道爆裂处管内发生腐蚀,原为9mm的
壁厚已减薄为4mm.

从上述事例可以充分说明,加强供热系统水质处理与监控的必要性,而首
先是提高对水质治理的熟悉和意识。往往设备越先进对水质要求也越高,过去是
以不良水质为条件来选用设备,今后应该建立要改善水质去适应先进设备要求的
概念。

2、防止腐蚀的首要任务是给水除氧

对腐蚀介质进行处理是防止腐蚀最常用的途径,它又可分为:(1)去掉
介质中的有害成分;(2)在水中加入能减慢腐蚀的缓蚀剂。水中溶解的杂质,
易使金属腐蚀的种类很多,尤其是溶解氧的存在,腐蚀非凡严重。因此,给水除
氧成为防止锅炉、换热器及管道腐蚀的首要任务。

热水锅炉流过的水量很大,直供系统这些水还要流过热力管道和散热器,
其防止水侧腐蚀问题不仅涉及热水锅炉,还涉及到整个热水供热系统(有些热水
锅炉房都没有蒸汽源)。总之,热水锅炉的除氧问题有其非凡性,往往比蒸汽锅
炉除氧存在的问题更多。

热水锅炉房无蒸汽源,故一般都不用大气式热力除氧。真空除氧可不用蒸
汽加热,但要增设一套抽真空装置,并且系统要保持绝对严密;除氧器要设置在
7~8米的楼层上,故也很少用。过去曾采用过氧化还原树脂除氧,其除氧效果
好,水温可以较低。但初期投资较大,更为不利的是失效后要用含毒性的水合肼
还原。加亚硫酸钠除氧,初投资较小,但加药物等运行费用较高;水质、水温、
PH、的过剩量的变化,对除氧效果影响较大。

前些时期,采用电加热解吸除氧的比较普遍。解析除氧是二十世纪50年代
由原苏联引进的技术,70年代以后经我国工程技术人员的不断改进,取得了很大
的改善:将反应器放置在烟道内,改为电加热,使除氧效果不受锅炉负荷波动的
影响;将反应器由木炭改为“催化脱氧剂”,降低反应温度而避免了电阻丝及热
电偶经常烧坏;提出了除氧水箱密闭的改善方法,虽有所改善但并未彻底解决;
当负荷波动时的稳定性仍不理想。并且除氧水CO2的含量增加,使PH值降低0.2
~0.3,对循环水PH值保持8.5~10不利。

最近热水锅炉采用海绵铁粉过滤式除氧的较多,它有很多优点,取得除氧
效果很好,但由于技术的规范化不够,也存在一些问题。

3、海绵铁粉过滤式除氧技术有待规范化

海绵铁粉过滤式除氧是在钢屑除氧、活化钢粒除氧的基础上,1992年由原
武汉水利电力学院王蒙聚教授研究成功的新工艺。

钢屑除氧是对切削的钢屑用碱液清洗油污,再用硫酸处理钢屑表面,将处
理后的钢屑放在除氧器中压紧。水流过除氧器中钢屑表面,使钢屑表面氧化将水
中的氧消耗掉而达到除氧的目的。钢屑除氧器装置简单,投资少,操作也比较简
单。但它要求水温高于70℃,待除氧水要加温;钢屑表面氧化后要用酸洗,压实
的钢屑很难清洗完全,造成运行后期除氧效果降低。尤其是压得很紧的钢屑,当
全部氧化后需要更换时,锈蚀的钢屑很难拉出,劳动量特大。

针对钢屑除氧的缺点,将钢屑或钢料按配方要求炼成钢水,浇铸成3~5mm
、不规则近似圆球状的钢粒。钢粒经碱液清洗表面后,放入与钠离子交换器相仿的
罐体内,罐体内表面涂搪瓷防酸。钢粒在除氧器的罐体中用稀盐酸浸泡活化处理。
水流经过活化钢粒,水温≥40℃就可以除氧。这种方法避免了更换钢屑时繁重的
体力劳动;水温要求降低;除氧剂为不规则的球形,对床层的流动特性也得到改
善。但是,钢粒浇制及活化较麻烦;仍要常用酸洗;滤层为很重的钢粒,出水不
能用塑料水帽,除氧器也要非凡制造,因而也难以推广。
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