对石子煤Ⅱ进行了加钙和不加钙的燃烧实验,其结果示于图2中。由不加钙的二氧化硫排放特性曲线(空心圆点曲线)表明,石子煤Ⅱ中硫在100 s左右析出量很大,随后迅速降低,但是在700 s以后二氧化硫的排放又增大,出现第2个峰值。为了比较加钙后硫的析出和二氧化硫的排放特性,我们按硫钙比1∶2的比例进行了加钙的燃烧试验,图2中实心圆曲线为加钙后的二氧化硫的排放浓度曲线。由图可以看到加钙后二氧化硫的浓度有明显的降低。折算后得到石子煤中硫的转化率,不加钙时脱硫率只有24.5%,加钙后固硫率达到50.1%,这与在前面定硫仪测定到的49.73%固硫率相当。分析其原因,可能与本试验条件有关,本试验的流化床高度较低,而且床层的高度也较小,在床内燃烧生成的二氧化硫的氧化钙的接触时间太短,大部分二氧化硫来不及与氧化钙反应即随烟气排出去了。可以预计提高两者的接触时间可以提高钙的固硫率。在大而高的流化床中,床层高度较高,燃烧生成的二氧化硫与炉内氧化钙的接触机会增加,在保证脱硫反应最佳温度(约850℃)的条件下,可以得到更高的脱硫效率。
字串6
3 高硫石子煤应用分析
如要混烧含硫量最高的Ⅱ类石子煤,依据燃煤电厂热值要求和二氧化硫排放国家标准,二氧化硫排放小于1200 mg/m3。要求脱硫率将很高,因此实用有一定难度。如果根据国家混煤热值和排放的控制标准,将燃烧Ⅱ类石子煤的掺烧比例应控制在10%以下。
针对Ⅰ类石子煤进行的分析表明,其热值高达15984.6 kJ/kg,掺烧后可带来良好的经济效益。但需加入一定量的石灰石后可保证排放标准。具体参见下表。但具体掺烧比例及经济效益应根据实际产生量及污染排放指标来定。
由于所燃烧的石子煤中的硫份含量较高,有必要对其中硫燃烧后的生成物对受热面的腐蚀情况进行研究。由前面Ⅰ、Ⅱ类石子煤燃烧试验中产生的二氧化硫浓度的最大值为2857 mg/m3,按空气过量系数折算成实际燃烧中产生的二氧化硫浓度约为17143 mg/m3,若按二氧化硫转化成三氧化硫的比例为3%计算,生成三氧化硫约514.3 mg/m3,折算成质量浓度计算得到烟气的热力学露点温度为152.1℃。循环流化床锅炉在实际运行中空气预热器的温度一般均在150℃以上,高于计算所得的热力学露点温度。因此将不会造成空预器严重的低温。 字串3 字串2
4 结论
通过上述分析得出以下结论:
(1)石子煤Ⅰ在流化床中燃烧时,硫有一部分被固化在了灰渣中而不再析出,这对降低烟气中二氧化硫的排放具有一定的作用。
(2)对于石子煤Ⅱ,加钙后二氧化硫的浓度有明显的降低。加钙后固硫率达到50.1%,可以预计在大而高的流化床中,床层高度较高,燃烧生成
的二氧化硫与炉内氧化钙的接触机会增加,在保证脱硫反应最佳温度(约850℃)的条件下,可以得到更高的脱硫效率。
(3)石子煤Ⅰ及Ⅱ掺烧后可带来良好的经济效益。