摘要:锅炉受热面积灰污染导致锅炉运行的经济性和安全性下降。本文对邹电600MW机组锅炉对流受热面进行了不同吹灰间隔、不同吹灰强度等条件下的吹灰实验,并根据基于锅炉运行热力参数在线计算模型,对锅炉对流受热面污染状况进行了实时监测。根据实验结果和实时监测结果建立优化吹灰模型,对吹灰方式进行了优化。经数月连续运行,结果表明,采用优化的吹灰方式,锅炉日平均排烟温度比未优化下降约6℃,锅炉效率提高0.3以上。
要害词:积灰 在线监测 优化 试验
1 前言
电站锅炉受热面的积灰污染不仅使锅炉运行热效率降低,严重时将导致机组降负荷运行或停机。因此,目前大容量电站锅炉各受热面均配有不同形式的吹灰器。但是吹灰是以吹灰介质和介质携带能量为代价的。吹灰模式不合理,不仅使吹灰的总体经济性底下,而且过于频繁的吹灰会对受热面造成损坏,并缩短吹灰装置本身的使用寿命。
对已建成的电站锅炉的吹灰模式进行优化,首先需实现对受热面污染状态的较准确的实时监测;其次需对各受热面污染增长特性进行分析。本文以邹县电厂#5炉为对象,在已建立的锅炉各受热面污染程度的实时监测系统的基础上,对600MW机组锅炉受热面的污染特性及吹灰模式的优化进行了研究,对邹县电厂#5炉进行了受热面单吹实验与变吹灰强度实验,根据各受热面污染状态的实时监测结果和实验结果,对#5炉受热面的污染规律进行了研究,建立了吹灰优化模型。监测及优化系统根据在线数据判定锅炉各受热面的吹灰需求,实时提出优化的吹灰模式,现场根据监测及优化系统提出的吹灰模式进行了试运行,运行结果表明,采用监测及优化的吹灰模式可使锅炉效率提高0.3以上,经济效益显著。
2 受热面污染状态的监测与实验
2.1 锅炉受热面及吹灰器布置
邹县发电厂600MW机组锅炉型号为2020吨/小时亚临界自然循环炉。本文对其主要对流受热面进行研究,包括:高温过热器、低温过热器、再热器、省煤器,在监测中,再热器分为低温再热器和高温再热器两段。低温过热器、省煤器和低温再热器分别布置在竖直烟道分隔墙两侧,低温过热器和省煤器布置在分隔墙同侧。从高温过热器到省煤器布置长吹44只,各受热面及吹灰器在炉内的位置如图1所示。
图1 锅炉受热面及吹灰器布置