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捷制2×500MW机组凝汽器胶球系统收球率低的分析及改造

2008-08-20 22:00:44 来源:

     1 前言
     神头第二发电厂捷制2×500MW机组为一级中间再热、单轴、四缸四排汽,双背压,凝汽式汽轮机,其凝汽器配套的胶球清洗装置是由西德塔普罗格股份有限公司制造,包括两台活动式收球网、两台出口压力为0.21MPa的胶球泵、一个内、外侧系统共用的装球室及其他设备等。其作用是在机组运行过程中,供助水流将海绵胶球(软球)挤过凝汽器铜管,并不断循环,擦洗掉铜管内的垢物,提高热交换效率,降低凝汽器端差,保证汽轮机组的经济运行。
     2 目前状况
     捷制2×500MW机组凝汽器胶球清洗系统自投运以来(#1机1992年投产、#2机1993年投产),内、外侧收球率很不稳定(见下表1),出现了"有时收球率高,有时收球率低"的现象,特别是在冬季四个月,收球率更低,不能对凝汽器铜管起到应有的清洁效果,导致凝汽器端差增大(10-13℃),真空偏低(两台机组中#1机最为严重,冬季最高真空为-83KPa,夏季最低真空为-76 KPa,#2凝汽器比#1凝汽器真空低1.5-2KPa),成为影响机组经济运行的不利因素之一。 字串4

表1    2003年10月至2004年2月#1、#2机主机胶球清洗系统收球率
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     3 原因分析
     3.1 循环水携带杂物堵塞凝汽器铜管
      神头第二发电厂循环水供水系统为闭式供水系统,采用自然通风冷却,冷却水塔淋水填料为复合波ANCS-20型PVC塑料填料,此种填料虽然冷却效果好,但承载能力差,加之水泥支撑构件设计不合理,在北方地区冬天气温偏低(最低-32.4℃)的四个月中,淋水填料底面大量挂冰,当冰挂到一定程度时,淋水填料就会大面积破碎脱落,再加上冷却水塔的施工质量差,水泥构件表面剥落频繁,使大量的水泥、石子及淋水填料进入循环水中。尽管水塔前池处设置了滤网,但由于滤网网眼尺寸(20mm×20mm)较大,仍有一定数量的杂物随循环水进入凝汽器铜管内,造成堵塞,致使胶球进入后也大量在铜管内积聚,不能循环回收。
      查对#1汽轮机组凝汽器检修记录,由于杂物堵塞不能疏通的铜管#1凝汽器已达5%、#2凝汽器达7%。这说明循环水中有杂物是造成胶球系统收球率低的主要原因。 字串3
     3.2 收球活动网板设计不合理:
      捷制2×500MW机组凝汽器胶球清洗系统的收球活动网板采用正人字形结构,网板与壳体内壁夹角为300,由水流动力学原理可知,这种设计在运行过程中不仅形成比较大的水阻,而且极易产生涡流,使胶球不能顺利进入收球口,当数量增多时,容易造成胶球堵塞。
     3.3 收球活动网板的执行机构设计不合理
      收球活动网板的转轴由电动装置通过曲柄连杆机构来驱动,连杆与曲柄采用直径为φ25mm的销轴连接,销轴与销孔为线接触,回转范围为350。这种设计,转轴回转范围小,且不易调整,经长时间运行后磨损量较大,极易产生空行程,导致活动网板不能关闭到位,壳体与内壁之间形成较大的缝隙,造成卡球或逃球。
     3.4 胶球泵选型、布置不合理
      其一,凝汽器冷却水压在0.2-0.23MPa范围内,胶球泵扬程为0.21MPa,尤其#2机组装球室布置在0米,胶球泵布置在-4.5米,使出球动力不足,容易造成胶球堵塞。
      其二,收球管比胶球泵入口管高300mm,造成泵入口水头不足,使胶球易在收球口产生堆积现象。 字串7
     3.5 胶球系统布置不合理
      捷制2×500MW机组凝汽器胶球胶球清洗系统(如下图1)采用了2台收球网、2台胶球泵,却只用一台装球室,装球室出入口采用分配器,每侧有截止阀6个,弯头13个,造成循环管道长、弯头和阀门多,增大了胶球循环阻力,在阀门和弯头处容易产生积球;

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     3.6 胶球质量差
      本系统选用的胶球为"软球",直径φ24mm。每次对所加胶球进行宏观检查,发现网孔不均匀、大小和手感不一,经7-8天浸泡后,约有40%的球湿态比重小于循环水,浮在水面上。因此当胶球进入凝汽器水室后,大部分的球处在水室顶部,不能通过铜管进入回水管中,造成胶球回收率低。
     3.7 凝汽器水室结构不合理
      凝汽器冷却水室四角为直角,循环水在此处极易形成涡流,当胶球到此部位时,在就地打旋,不能进入胶球回收管道。 字串5
     4 改造
      针对以上原因分析,为了提高胶球回收率,保证凝汽器铜管的清洁度,对主机胶球系统进行如下改造。
     4.1 加装漩涡式二次滤网
      在循环水入口管加装冷却水二次净化设备--漩涡式二次滤网,网孔尺寸选用10mm×10mm,网芯为旋转反冲式,排污控制方式采用手动控制和就地自动控制。
      现在,生产这一装置的专业厂家技术比较成熟,具有结构合理、水阻小、过滤及排污效果好,自动化程度高的特点。通过对北方地区安装二次滤网的电厂(如大同第二发电厂等)进行考察,此设备能除掉循环水中大量的石子、淋水层,完全避免了杂物对铜管的堵塞,不仅提高了胶球收球率,而且增大了凝汽器的冷却水量,成为降低凝汽器端差,保持机组高度真空最有效的手段之一,解决了北方地区采用水冷机组胶球系统存在的共性问题。
     4.2 收球网板的改进
      将活动收球网板与循环水管壳体内壁的夹角由原来的300改为250,使其符合水流动力学原理。改进后,冷却水在出球口处不易形成涡流,而且由于夹角变小,活动网板变的陡峭,胶球在水流带动下能顺利地进入出球管。同时,在网板下部的出球口处设置固定网板,与壳体成圆弧形焊接,消除原有的小锐角死角,增大出球口空间,使收球更加通畅。

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     4.3 收球活动网板的执行机构改进
      将活动网板的执行机构改进为电动推杆加齿轮齿条传动机构。其一,电动推杆的推力大(20KN.m),且梯形螺纹具有良好的自锁性,在水流冲击下,活动网板不易脱离档板造成逃球。其二,齿轮齿条传动为面接触,在小角度范围内磨损均匀,即使长时间使用磨损增大时,也可通过调整齿条位置,使收球网板关闭到位,完全避免了从收球网逃球的现象。
     4.4  胶球泵改型、安装
      为增加出口压力,胶球泵改型为IZJ125-25型,流量100m3/h,扬程25m,进口DN125,出口DN100。布置时,胶球泵安装位置应尽可能靠近收球网,泵入口比收球网出口汇总管低600mm以下,以增加水头,提高泵对胶球的吸入能力。
     4.5  胶球系统管路改造
    遵循管路尽可能短及管路弯头尽可能少的原则,增设一台装球室,取消分配器和多余的弯头,使管道布置趋于合理化。同时,从出球口至胶球泵入口的管路应向下倾斜150-200,减少循环水在管道内的流动阻力,增加水的流速,避免胶球在管道内的积聚现象。
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     4.6  凝汽器水室改造
其一,在凝汽器前后水室四角加装导流板使其圆滑,消除直角。具体做法是用钢板弯成弧形将死角隔开,焊接不得留有大于3mm的缝隙。其二,凝器汽水侧的空气管、放水管等加装管孔滤网,不用的盲孔加盖板,以免循环水流产生漩涡使胶球在水室的死角积聚。
     4.7  严把胶球质量关
购买胶球要找正规的厂家,要求胶球形状规则(圆形),直径比管内径大1-2mm,孔隙大小均匀,孔与孔之间相通。在投运前, 要预先浸水6-7天,吸水后应不变形,不变质,湿态比重略大于循环水(不浮在水面上),当检验合格后方可加入系统进行投运。
     5 效果
     5.1经改造后,胶球回收率保守估计可达95%以上。
     5.2凝汽器端差能降低至3-4℃,真空冬季最高可达85-87KPa,夏季最低为79-80KPa,#1、#2缸凝汽器真空差值可缩减为0-0.5KPa。
     6 结束语
      凝汽器胶球清洗系统是凝汽式汽轮机的重要辅助设备之一。提高收球率,是减小凝汽器端差,提高汽轮机循环热效率、降低发电煤耗的有效手段,为此,对凝汽器胶球清洗系统进行分析、改造,具有一定实用意义。 字串6
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