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液相生化法烟气脱硫试验研究

2008-06-04 18:30:31 来源:
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作者:王乃光,…

摘要:本文把微生物技术与化工技术结合,提出液相生化法烟气脱硫的构想。经过近一年的室内空白实验、原理实验、条件实验,证实我们发现、培养的微生物DYB具有参与硫素转化的功能,同时作为电厂废弃物粉煤灰可以提供过渡金属氧化物,能起到催化氧化的作用。将二者在一定的酸度下有机结合,能够达到烟气脱硫的目的。该法又经过近半年的电厂中间试验,从设备以及实验条件,包括DYB菌数、Fe3+浓度、PH值、液气比L/G、进气SO2浓度等条件进行了进一步优化,从而为液相生化法烟气脱硫的工业化试验积累了可*的经验与数据。

关键词:液相生化法烟气脱硫试验研究

  燃煤锅炉的烟气污染是大气污染的主要污染源,是环境治理的主要对象.因现有治理技术投资大,运行费用高,使得烟气治理困难重重.因此,探索新的烟气脱硫途径,确保电力工业的可持续发展,已成为科技onclick="g("工作");">工作者竞相攻克的难关.

  鉴于此目的,我们在充分消化吸收国内外烟气脱硫技术的基础上,把微生物技术与化工技术结合起来,提出了液相生化法烟气脱硫的崭新构想。

  1生化法脱硫机理

  生化法脱硫的原理涉及两个方面:一是微生物脱硫机理,一是过渡金属离子的催化氧化机理.前者是微生物参与硫素循环的各个过程,将无机还原态硫氧化成硫酸,同时完成过渡金属离子由低价态向高价态转化的过程;后者是利用过渡金属高价离子的强氧化性在溶液中的电子转移,将亚硫酸氧化成硫酸.二者相互依赖、相互补充,达到脱硫的目的.

  1.1微生物法脱硫的机理

  目前,微生物脱硫机理的研究,提出了许多假说,比较成熟的有两种:直接氧化作用和间接氧化作用[2].其中间接氧化是将溶液中的亚铁离子氧化为高铁离子(细菌的作用),高铁离子再氧化酸性废气(化学氧化),本身被还原为亚铁离子,实现可逆循环[3]脱硫,机理如下:

  2FeSO4 1/202 H2S04Fe2(SO)3 H20(1)

  H2S Fe2(SO4)32FeSO4 H2SO4 S(2)

  利用上述原理进行工业废气H2S的脱除,已有不少研究,应用于锅炉烟气SO2的脱除还未见报道.锅炉烟气中的硫化物主要是SO2,SO2的还原性不及H2S.但SO2的溶水性很好,在水溶液中可以引起连锁化学反应,即:

  S02 H2O→H2SO3,(3)

  H2SO3→H HSO33-(4)

  HSO3-→H SO32-(5)

  由上面化学反应看出,溶液中酸度的增高不利于SO2的溶解和脱除.而我们用粉煤灰制成的悬浮液,充分与烟气交换,一方面溶液中的Fe3可直接将SO2氧化成硫酸,Fe3自身还原成Fe2离子;另一方面溶液可以将S02带下,在pH=2.0~4.5的溶液中,由微生物进行脱硫处理,同时把H 变成H2O,把Fe2 又转化为Fe3 离子,以维持吸收液的循环,达到脱硫的目的。

  1.2过渡金属Fe3+/Fe2+的催化氧化机理

  过渡金属Fe3 离子对S(Ⅳ)的吸收作用已被前人证实[4].它的反应机理为氧化还原和催化氧化,包括自由基机理和半导体催化机理.而铁的液相反应符合半导体催化(或过渡态催化)机理。Brandt等人对Fe3 使S(Ⅳ)在水溶液中的自动催化氧化作用作了详细的研究.他提出了如下方案:

  

  由上述反应看出,溶液中将亚硫酸催化氧化成硫酸的关键是三价铁离子的还原反应.而控制Fe3 还原反应的主要步骤是Fe(Ⅲ)-HSO3复合物的生成和分解,增加Fe3 、S(Ⅳ)浓度有利于Fe3还原反应的进行,Brandt的研究发现,当CFe3 :Cs(Ⅳ)=l:10时,S(Ⅳ)向S(Ⅵ)转化速率几乎保持稳定.

  上述反应中联系和维持Fe3 氧化还原反应的纽带是自由基团SO3·-的传递与终止.SO3·-的产生可以诱发Fe3 大量的生成,在有氧参与的情况下,SO3·-很快与O2结合成SO5·-,SO5·-是很强的氧化剂,它能迅速将Fe2氧化成Fe3,以维持上述的还原反应.但当氧耗尽时,SO5·-不再生成,SO3·-因不转化而过剩,导致Fe2 不能氧化成Fe3 ,使氧化还原反应终止.

  

  合理地把微生物脱硫和Fe3 的催化氧化脱硫结合起来,利用微生物迅速将Fe2 转化为Fe3 ,弥补Fe3 还原为Fe2后形成的不足,在微生物最佳繁殖pH=2.0~4.5的环境下,也是Fe3 对S02氧化最佳的pH值,可以有效地降低SO2的排放量.其脱硫示意如图1所示.

  2实验

  2.1实验装置

  

  图2试验装置与流程图

  实验装置参照呼和浩特发电厂Venturi除尘器进行设计,由于室内空间所限,有些部分未能按电厂Venturi除尘器缩小比例制作。大部分以作用件组合而成。实验装置如图2所示。

  实验材料:自来水、呼和浩特发电厂电除尘器产粉煤灰、液态SO2、Fe2O3、微生物DYB等.呼和浩特发电厂电除尘器产粉煤灰有关成分见表1所示。

  表1呼厂粉煤灰成分

  成分  Fe2O3  Al2O3  CaO  MgO  备注
  含量()  6.12  5.72  1.78  0.02

  2.2测试仪器

  见表5。

  2.3空白实验

  试验条件;烟温120℃,Venturi管喉部风速23.34m/s,PH=3.5,模拟烟气含粉煤灰及SO2,无微生物DYB.

  实验结果:平均脱硫率小于20%.对灰水的化学分析无Fe3 ,证实Fe203的水不溶性.说明:粉煤灰中碱性氧化物对SO2具有吸收功能,这种功能既与粉煤灰的成分有关,也存在水的暂溶现象.随着反应温度的提高溶解于水中的SO2将部分从水中逸出,使得实际脱硫率下降。

  2.4Fe3 离子制备实验

  将DYB置于配制的母液中,在一定条件下繁殖并产生出Fe3 .经三组不同条件实验,其中一组容积400L的溶液,在水温32~49.5℃条件下,11天内水溶性Fe203(Fe3 浓度以Fe203计,以下同)从零增至1.97g/L,溶液中产生Fe3 。说明:DYB可将Fe203离子化。

  2.5原理实验

  实验条件:风温26℃,PH=1.40,溶液温度38~44℃,模拟烟气含SO2,溶液中加固相Fe203及脱硫菌DYB,未输粉煤灰,水溶性Fe203为2.43g/L,Venturi管喉部喷液量2.41L/min.实验结果:原理实验在上述条件下运行18d,测定的水溶性Fe203随时间的推移呈稳定上升趋势,由初始的0.76g/L上升到试验结果时的2.69g/L,脱硫率最高达到92.58%。说明:Fe3 是催化剂,可将S(Ⅳ)转化成S(Ⅵ)。

  2.6条件实验

  实验条件:风温15~44℃,pH=1.38~2.70,溶液温度28~51℃,模拟烟气含SO2,A箱溶液加粉煤灰16g/min~22.3g/min,水溶性Fe203为0.95~2.96g/L,Venturi喉部喷液量2.65L/min。

  实验结果:

  1)Fe3 浓度的影响

  液气比不变,PH=1.38~2.70,改变SO2进气浓度,Fe3浓度与脱硫效率η的关系为:

  ①当Fe3浓度平均值小于2.88g/L时,脱硫率η随Fe3浓度增加而增加.

  ②当Fe3 浓度平均值由2.88g/L降低到2.07g/L时,脱硫率η趋于稳定.总的变化趋势是:随Fe3浓度增加,脱硫率η增加后趋于稳定.因此,并非Fe3浓度越大越好.

  2)pH值的影响

  液气比不变,pH值对脱硫率η的影响:

  ①pH值增加,脱硫率η增加;

  ②控制pH值在1.8以上,脱硫率η增加后趋于稳定.

  3)液气比的影响

  不同pH值,液气比对脱硫率η的影响是:脱硫效率η随液气比增加而增加,最后趋于一定值.原因是:随着液气比的增加,气液接触面积增大,有利于传质反应,脱硫率提高.

  4)S02浓度的影响

  参照蒙西电网各火电厂烟气中SO2浓度[4],从720PPm到2647PPm进行试验,脱硫效率η在一定液气比和pH值范围内都能稳定在某一个水平,不受进口SO2浓度的影响.说明该法适用性很强.

  3电厂中试试验

  旨在从室内模拟烟气过渡到实际烟气,从室内实验条件过渡到电厂实际工况.优化条件试验就是如何把室内的最佳实验方案用到电厂中,为工业试验积累经验和数据.

  试验是在呼市电厂3锅炉(130T/h)上进行的,从尾部烟道接出旁路,onclick="g("阀门");">阀门控制烟气流量,引风机引入试验系统.

  3.1空白试验及结果

  试验条件:锅炉运行负荷100%,进入脱硫系统烟气量2000m3N/h.进气SO2浓度400~800ppm/m3N,烟温120~140℃。塔内风速4~6m/s,清水pH=7,循环2hr,pH=3.53,无DYB.

  表2空白试验数据

  溶液中离子  Fe3   Fe2   SO32-  SO42-  S(Ⅳ)--S(Ⅵ)转化率  进口SO2  脱硫率出口SO2  η()
  浓度  0  0  32.45  2.38  7.32  825  787  4.6

  试验结果:见表2.由表2看出,用清水作为脱硫吸收液,平均脱硫率小于15%.溶液中S032-转化为SO42-的转化率很低,只有不到10%.而且随着SO2的溶解,酸度增高,pH值下降,S032-浓度增大,S(Ⅳ)向S(Ⅵ)的转化率、脱硫率均趋下降趋势.

  3.2优化条件试验分析

  从室内原理和条件试验,发现Venturi喉部低风速(8~16m/s)和液气比L/G(1~5L/Nm3),与电厂实际Venturi风速(11.5~20m/s)和液气比L/G(0.2~0.5L/Nm3)不符,若采用电厂Venturi喉部实际风速和液气比,其结果导致气液接触不充分、吸收时间短,反应不完全,脱硫效率低.经过研究,从设备及吸收液两个方面入手,改善该法的试验条件。

  1、去掉Venturi管,改装成①湍球塔,增强湍动程度,使气液有效接触;②用91.5cm的12×12根进气管,直接插入吸收洗涤槽,与吸收液充分接触.这样既满足了反应所需的时间,又保证了较大的液气比,获得了较高的脱硫率.

  2、按照Brandt的研究[4]Fe3的最佳浓度CFe3 应为,CFe3 :Cs(Ⅳ)=1:10,需要Fe3约0.1g/L;而Fe3的氧化作用,根据反应(6)和烟气中SO2的含量(呼市电厂燃用乌达煤含硫量0.85~1.08%)估算,若全部脱除,溶液中CFe3 应在1.6~3.5g/L的范围.这样烟气飞灰中Fe的含量≥10%,则无需填加Fe盐,若低于这个值时就应适量填加,以保证两种作用的协同进行.

  3、为了增加飞灰吸收液的吸收容量,需要严格控制吸收液的pH值.pH值过低,有利于可溶性铁盐的溶出使Fe3增高,但抑制H2SO3的电离,使SO2的溶解受到制约;pH值过高,虽有利于SO2的吸收,但Fe3 、Fe2水解会降低浓度,使铁离子的催化氧化作用受到限制.因此,在不影响DYB繁殖酸度下,选取吸收液的pH=2.0~4.5.

  4、及时去除吸收液中过剩的S042和稠灰.随着脱硫吸收液的循环使用,S042浓度不断增大,固形物也逐步增多.这一方面防碍SO32的转化,另一方面影响气液充分接触,导致脱硫率下降.前者采取定期加钙去除,后者用自行设计的旋液分离器及时分离出灰.

  5、开启吸收液储槽水泵,增大回水落差,使吸收液保持足够的氧量.

  3.3优化条件试验及结果

  试验条件:锅炉运行负荷100%,进入脱硫系统烟气量2000mN3/h;进气SO2浓度400~800ppm,烟温120~140℃;塔内风速4~6m/s,CFe3 =0.40~2.10g/L,pH=3.4~5.0;加入DYB,试验时间16d.

  试验结果见表3,脱硫前后吸收液化学分析见表4.

  表3优化条件试验数据

  表4脱硫前后吸收液化学分析数据

  成分分析  Fe3   Fe2   AI3   Ca2   SO42-  SO32-  菌数观察  PH
  脱硫前  1.18  0.35  1.11  0.029  34.45  0.34  106  3.75
  脱硫后  0.71  0.88  1.21  0.013  35.35  2.24  106  3.45

  通过16d的优化条件试验,进口烟气SO2浓度波动于500~800ppm,吸收液温度呈上升趋势,最高达到51℃,但始终保持着70%以上的脱硫效率.

  4结果与讨论

  通过室内实验,为该法烟气脱硫提供了依据;电厂中试试验为液相生化法烟气脱硫工业试验积累了可*的数据.

  4.1测试项目、测点位置和测量方法

  呼和浩特发电厂3炉烟气脱硫现场中试试验测试项目、方法及测点位置见表5

  表5测量项目、测点位置、测量方法

  测量项目  测点位置  测量方法及仪表
  烟气脱硫前后分析  SO2,O2,CO2,CO,NOX  脱硫设备进出口气体  固定点,德国Mru—95/3C烟气分析仪
  排烟温度  脱硫设备进出口  固定点,用0~200oC水银温度计
  烟气速度  除尘器前方及烟气onclick="g("管道");">管道  固定点,日本理学型风温风速仪
  飞灰取样  水平烟道  固定点,不同间隔取样
  粉煤灰物相分析  内蒙古地矿局分析测试中心  日本岛津X光萤光光谱
  原煤工业分析  电厂化学室  以每天各工况混合,缩分后进行
  脱硫后固型物物相分析  内蒙古地矿局分析测试中心  日本理学Dmax—3C多晶X光衍射仪
  吸收液酸度  脱硫吸收槽进出口流出液  上海分析仪器总厂PH3型酸度计
  吸收液中Fe3 、Fe2 、Al3 ,SO42-、SO32-  脱硫课题组分析室  容量法、重量法,所用药品A、R以上

  4.2综合测试结果

  4.2.1烟气中SO2浓度及脱硫率

  S02浓度增加,脱硫效率下降,但下降的幅度很小.浓度每增加100ppm(286mg/m3N),脱硫效率降低约0.7个百分点.

  4.2.2脱硫前后的烟温降

  脱硫后,烟温由原来的120~140℃降低到40—50℃.

  4.2.3脱硫后排放物的化学成分

  脱硫后排放物的化学成分及固形物的X光衍射图谱(略).

  脱硫后排出物基本都是固形物,这种固形物不会对环境造成更多的危害。

  4.3结果与讨论

  通过对呼市电厂3炉进行生化法烟气脱硫现场试验,对实际烟气、现场环境下进行条件优化,得到了一些影响因素。

  4.3.1DYB菌数的影响

  当菌数约104个/mL时,脱硫效率并不明显;当菌数增至106~107个/mL时,脱硫效率明显增加,增加幅度19%~50%.同时溶液中Fe2浓度降低,Fe3浓度增高,排除了碱性溶出物的可能影响.试验结果综合反映了吸收液中Fe3的催化氧化作用。

  4.3.2pH值的影响

  液气比不变,进行pH值对脱硫率η的影响试验.结果是:pH值增加,脱硫率η也增加.但pH值增加,溶液中铁离子水解,Fe3浓度降低,影响催化氧化效果.因此,控制Fe3浓度在1.0g/L以上,pH=3.5~5.0取得较好的脱硫效率.

  4.3.3液气比的影响

  在不同pH值下,进行液气比对脱硫率η的影响试验,结果是:脱硫效率η随液气比增加而增加,最后趋于一定值.原因与室内实验相同。本试验吸收液循环使用,控制液气比1~5.5L/m3N

  4.3.4SO2浓度的影响

  烟气中SO2浓度从400~800ppm,脱硫效率η在一定液气比和pH值范围内都能稳定在某一个水平,不受进口SO2浓度的影响,这与室内实验一致。

  4.3.5吸收液含氧量的影响

  吸收液中氧含量的多少,直接影响H2SO3向H2SO4的转化,从而影响吸收液对S02的吸收容量,因此在脱硫过程中要采取措施,提高吸收液的含氧量.

  经过两年半的研究,我们改变以往国内外常规的脱硫方法,以暂新的思路、独特的风格,利用现代生物技术,结合化学工程技术,在日处理2000m3/h的试验装置上,完成了脱硫效率高达70以上的现场试验研究,这在国内外都未见报导,它的创新之处我们将陆续发表.

  参考文献:

  [1]王玮,工业微生物,1997,27(4):30~33.

  [2]KargiF.,EnzyoseMicrob.Technol.,1982,4(1):13~19.

  [3]HansGT.,MethodsinEnzymol.,1994,243:422~426.

  [4]BrandtC.,etal.,Inorg.Chem.,1994,33(4):687~701.

  [5]史长乐,等.蒙西电网两控区发电厂烟气中二氧化硫排放测试报告.

  *国家自然科学基金资助项目、项目批准号:20267001;内蒙古电力公司资助项目

  **刘启旺58教授硕士生导师

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