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发电机增容改造发生的问题及消除措施(修订稿)

2008-09-05 13:11:19 来源:

快速的国民经济发展,进一步拉大了供电需求缺口。为了缓解供电紧张局面,在电力系统厂网分开以前、以及五大发电公司成立以后,相当一部分发电厂为了减缓新机组建设周期长、任务重、资金调配困难等,纷纷利用机组大修的机会,对上海电机厂、北重、东方电机、和哈电机出品的(50120MW125 MW200 MW300 MW等发电机组增容改造,实现了周期短、见效快、经济显著的效果。从目前的技术媒体来看,增容改造大多是基本成功的。但也遇到了一些问题,有的是现场工艺条件制约而发生的,也有是施工和改造方案论证缺乏依据而导致的,个别是施工管理缺失的结果。笔者,结合某发电厂机组改造后发生的几个问题进行简析,希望读者在以后的设备改造中科学处理类似问题,使我们在机组增容改造后能够安全运行。 1.发电机转子进水短轴断裂 

1.1 异常现象 字串9

2005241350分,值班员检查发现3号机发电机转子冷却水进水支座盘根漏水大,联系汽机检修人员进行处理,1445分 ~1455分 盘根漏水量增大,1615分~1720分经汽机检修调整(紧盘根),漏水量有所减小,1805  3号机发电机转子冷却水进水支座盘根漏水增大,至1830分 漏水量很大,1920  3号机组做滑停准备, 2月50030分发电机解列、打闸。

1.2 解体检查 字串1

汽机检修人员对进水支座解体,发现转子进水短轴断裂、盘根正常。本次断裂的短轴是2000年度发电机大修改造时更换,上海电机厂产品。根据《设备分工制度》第十二条规定:该进水短轴由电气专业负责上报材料计划、领料,交汽机专业安装。汽机专业负责短轴的调整、加工、更换,并维护转子进水支座盘根。2004年度大修和20051月抢修期间对短轴的检查维护情况进行分析:短轴拆除后外观检查无异常,轴颈磨损较轻,可以重复使用。短轴安装后,测轴头晃动40μm<50μm要求,安装、调整无异常。20051月抢修期间更换2道进水支座盘根。24,漏水事件发生后,解体检查盘根无异常。专业技术人员详细检查了短轴断裂和断口情况,金相中心从金属断口初步判断为疲劳性断口,并非一次性断裂,设备损坏有一个发展过程,最终导致断裂事件发生(26,金相中心光谱检测结果:焊接法兰的法兰盘为碳钢,轴体为高铬不锈钢材质)。从短轴断口和断口处的焊接夹砂情况分析,经讨论初步认定:进水断轴断裂原因为材质和焊接法兰的焊接工艺不良造成,存在焊接缺陷,该缺陷在长期交变应力作用下发生疲劳断裂

1. 3消除措施

该进水短轴器件不大,但与主设备发电机转子直接连接,对发电机组的安全运行有直接影响,各专业应充分重视停机事件,举一反三,做好类似设备的金属监督和检查维护工作。要对水内冷机组的转子进水短轴在大修期间应进行金属探伤,小修期间也应将其做为检查、维护项目。防止发生类似事件。联系上海电机厂对该断轴断裂进行深入分析,查询短轴加工、焊接情况和材质情况。对该事间进一步分析和采取预防措施。

2 发电机泄漏电流严重不平衡,

     2.1  异常现象
     20052月份某发电厂QFS137.5型(改造前QFS1252型)#D机组小修,发电机泄漏电流和直流耐压试验时发现3相泄漏电流严重不平衡,A相较其它两相高400%以上,并且在1分钟的加压时间内A相泄漏电流由60微安陡增到91微安,与历年数据比较,A相泄漏电流有较大的增长。根据试验现象分析,各相泄漏电流相差较大,泄漏电流随加压时间增加而升高。但是,充电现象仍然正常。初步分析,缺陷部位应该存在于绕组端部:有赃物或高阻性缺陷。打开端盖后检查发现:A相绝缘引水管内壁有结垢脏污(A相汇水管内清理出约有1mm3左右黑色粉沫不明物)现象,较其它两相严重,将绝缘引水管拆除清理,做定子绕组泄漏电流和直流耐压试验,3相泄漏电流均小于15微安,与历年数据相比无明显变化,缺陷消除。

2.2原因分析

发电机定子绝缘引水管内壁有结垢后,取样经化学分析主要成分为铜的化合物,是发电机定子空心铜管腐蚀的产物;或者是发电机机组改造线圈更换时,接头铜焊渣未完全清理干净的结果。根据运行纪录,该机在停机前,化学水质分析表明铜离子含量超标。经常在每升100微克以上。发电机冷水箱上盖未封闭,双冷水直接与大气接触,氧气进入定子空心铜管。

2.3防范措施 

1、每次发电机大修后、开机前定子水系统应使用除盐水进行带压力反复水(反)冲洗,直到排水清澈无颗粒,电导率达到合格要求。2、发电机正常运行期间连续运行时间超过2个月后,遇有停机或解列机会时,对发电机定、转子冷却水系统进行反冲洗。3、完善发电机整个冷却水系统,应尽可能使其密闭循环;运行中水质含铜量高,绝缘引水管内壁结垢脏污后主要成分为铜,是因为水路不密闭,长期氧化腐蚀铜管导致。4、加强运行中水质监空,内冷水质应按照汽轮机运行规程执行。 字串8

3.#8发电机励侧轴瓦发生电腐蚀现象:

3.1异常现象 字串8

某发电厂#8发电机由于轴电压放电造成励侧轴瓦有电腐蚀现象。在改造后的一次小修期间,对其轴电压和轴瓦对地绝缘进行了测量,在进行励侧轴瓦对地绝缘电阻测量时,发现绝缘电阻为零,呈短路接地状态。机组并网后测得油膜电压为3.2V,轴电压基本上由油膜承担。虽然电压不高,但是,一旦油膜击穿,发生放电,可能会使润滑、冷却的油质逐渐劣化,严重的会使轴瓦烧坏,造成停机事故。检查发现励侧轴瓦上部及侧面安装有温度和振动传感器。

3.2  消除方法 字串9

1、对轴瓦绝缘进行处理,对凡有可能出现接地的部位:如各种传感器接线外护套进行仔细检查,对轴承定位销和螺栓的绝缘套筒表面油污等进行清理。2、机组改造要保证轴承座绝缘垫的“环氧板—金属片—环氧板”结构。在每次大修结束,轴承座油管安装后、未穿转子前,应使用1000V兆欧表测量轴承座对地绝缘电阻,其值不小于0.5兆欧,对小修后及运行中转子在膛内的情况,应测量环氧板中金属片的绝缘进行检查,运行中可采用万用表测量轴承座对地绝缘电阻,不应有明显的金属性接地。3、对轴瓦安装传感器等其它工作要注意安装部件对地的绝缘情况。

 

4.定子端部线棒磨损较严重, 转子槽楔松动较多; 字串1

4.1 异常现象 字串9

4.1.1某发电厂安装的#1发电机为东方电机厂生产水、氢、氢冷发电机组,发电机型号为QFSN-200-2型。 1978年出厂, 198112月投产。 1983年元月发生发电机定子线棒端部烧坏事故,当时在现场进行更换发电机定子线棒处理;在199810月,对该台发电机进行的增容改造工作,使发电机额定容量由200MW增加到220MW 字串2

A、发电机增容改造工作后,初次小修检查发现,定子铁芯压圈紧固螺栓(每侧18颗,共36颗)松动,金属夹板与绝缘夹板连接处松动现象。 

  B200111月份发电机小修检查中发现,发电机定子端部引出线与固定绝缘夹板间有3处有明显的磨损现象,有灰色的绝缘泥出现;当时研究后决定,将3处出现松动磨损的绝缘夹板拆下进行清理,在垫块间加垫适形涤纶垫,并刷环氧树脂胶进行固化处理。

 

        C200210月#1发电机大修检查中发现:1、汽轮机端定子、定子铁芯定位筋螺栓螺帽有3处松动(M64),部位是:1点半钟,7点钟,10点钟。励磁机端过桥线绝缘支架压板螺帽约有1/4松动,在#51#48#45#42线棒部位,用手可以拧松螺帽。过桥线绝缘支架与过桥引线相互磨损严重。在#14#17线棒部位(即靠近3点钟),磨损呈青灰色油浆流出。检查发电机转子发现:转子槽楔松动多,共有52块(总数416块)的槽楔明显松动(用手能推动),转子表面部分漆层有过热脱落现象 字串6

4.2 原因分析

4.2.1经过分析认为,发电机长期运行,定子铁芯压圈紧固螺栓松动,是运行中发电机铁芯压圈振动磨损所引起的;发电机端部整体绑扎紧固系统不够,因为#1发电机在增容改造后,发电机容量上升了10%,其端部线圈所受电动力上升约20%左右。发电机端部绑扎紧固情况没有进行改造。 

发电机定子端部线棒可能存在固有频率接近100Hz 的现象,发电机运行中可能产生共振现象,引起发电机定子线棒端部与绝缘夹板磨损现象。 

发电机转子槽楔松动是由于在上次发电机增容改造时,发电机转子线棒全部拆下进行清理,重新下线,槽楔当时进行打紧,在运行一阶段后,线棒受力和发电机端部线圈共振等综合作用下,使槽楔出现松动现象。也有可能引起匝间绝缘垫条、楔下调节垫条窜动而导致风孔堵塞事故,影响发电机转子线棒散热。

    4.3处理措施
    定子部分

4.3.1  在电机制造厂等专家的指导下,将金属夹板与绝缘夹板连接螺栓紧固,用1000kg/m的气动扳手从汽侧将铁芯压圈螺栓紧固,紧固程度达1/41/2周;励侧铁芯压圈螺栓用大锤紧固处理。

4.3.2  决定对#1发电机进行定子绕组端部振形模态试验检查。本次试验采用锤击法对发电机端部绕组进行激振,测量输入力信号和输出加速度响应信号。用CRAS模态分析软件对信号进行数据采集,求出各测点的传递函数,然后进行模态分析,求出固有频率、振形和阻尼等模态参数。

测试结果发现:在励磁机端发电机定子绕组端部(#10~~#19)线棒对应的引线部位(1点半到3点钟位置)存在有100Hz的固有频率,同时对励磁机发电机定子绕组端部进行了整体振形模态试验分析,认为在100Hz频率附近没有出现椭圆振形对应的固有频率,说明发生的故障是由发电机定子绕组端部局部振动造成的。

发电机励磁机侧定子绕组端部引线的固有频率表1 字串1

固有频率(Hz

 

引线位置 字串1

径向

轴向 字串6

切向

1点半钟(#10线棒)

100.0

 

106.0 字串8

92.0 

3点钟(#19线棒)

 

98.5

97.5

 

101.0 字串1

 

 

4.3.3  找出引起发电机端部绕组振动的原因后,决定对发电机定子绕组端部进行加绑紧固,特别是#10线棒~#19线棒所对端部绕组引出线部位进行加绑紧固,以提高发电机定子端部绕组的刚度,增加端部绕组的固有频率,对磨损的部位进行拆开检查清理,在绝缘支架与过桥引出线之间增加了绝缘材料适形涤纶毛毡垫片,以减少绝缘支架与过桥引出线之间的相互磨擦,对松动的紧固螺栓重新进行紧固,更换保险垫片处理。发电机转子槽楔全部退出清理,加绝缘垫重新打紧处理。 字串2

具体处理情况如下:1、对发电机定子端部进行绑扎加固;定子励励磁机端和汽轮机端引线夹板、绝缘支架把合螺栓有松动现象,已全面重新把紧,同时在螺母与螺栓之间滴入#290厌氧胶,将螺母锁牢。2、将松动的夹板拆开清理。检查线棒受伤情况,在绝缘夹板与引线之间垫绝缘涤纶适形毡,并用ф5涤玻绳绑扎加固,刷环氧树脂胶固化处理。3、发电机定子励磁机侧的端部线棒的左右上方45°处引线、右侧水平位置引线和顶部引线,用ф20涤玻绳将前后两根引线加绑各3处(共6处),并刷环氧树脂胶固化处理,使引线的固有频率上升到120Hz左右。4、发电机定子汽轮机端端部线棒绝缘盒在左、右、上、下四位置,用ф20涤玻绳加绑,并刷环氧树脂胶固化处理,提高整个端部的刚度,使固有频率远离100Hz 字串7

4.3.4  对发电机定子绕组端部进行处理后,再次进行了激振试验,试验数据如下:

2:汽轮机端、励磁机端定子绕组端部椭圆振型对应的固有频率和阻尼  2 字串4

绕组端部

固有频率(Hz

阻尼

 

汽轮机端

119.46

 

0.0305 

励磁机端

89.56 字串7

0.0142

 

3:发电机定子绕组端部引出线的固有频率 字串2

固有频率 字串5

引出线位置(Hz 字串4

径向

轴向 字串2

切向

1点半钟(#10线棒)

 

处理前测试值

 

100.0 字串1

106.0 字串2

92.0

1点半钟(#10线棒)位置

 

处理后测试值

116.0 字串1

 

114.5

119.5 

3点钟(#19线棒) 字串5

处理前测试值

 

98.5

 

 

97.5

 

101.0 2

3点钟(#19线棒)位置

 

处理后测试值

 

 

 

 

115.5

 

115.0 字串4

116.5 

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