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对三起事故的反思

2006-02-14 08:00:00 来源:
1 三起典型事故

  1.1 110 kV官山变电站事故

   1999年2月10日清晨5:20,110 kV官山变电站发生一起事故。事故共烧坏10 kV开关柜10块,使官山变全站失压。事故起因是10 kV高压室316官铜线开关柜内进入一只老鼠,造成相间短路,发展至三相短路,扩大为10 kV母线故障。扩大事故原因是直流电源与控制回路总熔断器(60A)之间串接的一个瓷式刀闸,装有5A的熔丝,在事故中很快熔断,造成全站失去直流电源,无法切除故障。

  1.2 110 kV鸦溪变电站事故

   2000年9月18日13:18,110 kV鸦溪变电站发生一起12块GG-1A开关柜不同程度损坏、主变低压侧线圈烧坏事故,损失电量10 万kWh。

   事故直接原因是值班员更换站用变A相高压保险后,因站用变故障没有消除,合3X14刀闸时,发生弧光引起母线短路。

   扩大事故的原因:一是鸦溪变电站主变保护失去了直流电源,保护不能动作;二是失去了操作控制电源,开关不能拉合;三是值班员没有按职责要求正确有序地处理事故,延迟了事故处理时间。

  1.3 220 kV白马垅变电站事故

   2000年10月13日凌晨3:08~3:12,220 kV白马垅变电站发生一起使2台主变和10 kV侧设备开关跳闸,10、110 kV母线失压事故,损失负荷86 000 kWh,烧坏7台高压开关柜、一组限流电抗器,2号主变10、110 kV套管损坏,中低压线圈不同程度损坏。

   事故直接原因是白马垅变电站10 kVIII母有一绝缘弱点(不排除小动物短路),造成母线故障。扩大事故的原因:一是2号主变电气量保护逆变电源在故障后的0.5 s之前掉电,使电气量保护拒动;二是运行人员在1号主变事故跳闸后3 min48 s,才向调度汇报,也未采取措施;三是消防救火延迟。

  2 暴露的主要问题

  2.1 变电一次设备管理问题

   一是防小动物措施有漏洞,封堵不严。如官山变电站老鼠窜入10 kV高压室内,造成10 kV开关柜故障;二是站用变和电压互感器在同一开关柜,共一组刀闸,发生母线故障概率高;三是开关柜绝缘子爬距设计裕度小,在气候突然变化,湿度增加,环境污秽情况下容易出现绝缘弱点。

  2.2 变电运行管理问题

   变电运行缺乏事故预想,运行人员处理事故能力差,发生事故时慌乱无序,延误了事故处理时机。如鸦溪变电站值班员跑回控制室时,拉开关,未看电流表指示,也未查看开关是否真正拉开。接到地区调度“拉开1号主变310开关”命令,既未检查310开关是否拉开,也不汇报。白马垅变电站运行人员在1号主变事故跳闸后,既没有及时向省调汇报,也未采取措施,时间长达3 min48 s。

  2.3 继电保护管理问题

   一是反事故措施落实不力,3次扩大事故的原因都是事故时主变保护失去直流,保护不能动作切除故障,导致火烧连营。反映了直流反措没有落实,如官山变电站是直流回路上下级保险不能配合,造成总保险熔断;鸦溪变电站是逆变电源损坏,未有告警信号;白马垅变电站是主变保护逆变电源掉电后不能自起动。二是保护检验有漏洞,如鸦溪变电站主变保护电源配置的是220 V交流整流的24 V直流电源,并带有24 V直流不间断电源,此外还配置一套由220 V直流蓄电池电源转换为24 V直流的逆变电源,但保护 人员没有检查交流短时停电的24 V直流不间断电源,事故时这个电源保险接触不良,以致失去保护电源。三是图实不符,如官山变电站1995年更换蓄电池时,没有设计图纸,发生接线错误,埋下了事故的隐患。而在继电保护“管理年”,落实直流反措时,也未认真核对直流电源屏图纸,以致直流控制电源回路中串接5 A保险的重大隐患没有发现和消除。

  2.4 未严格执行缺陷管理制度

   鸦溪变电站操作控制回路的24 V不间断电源在18个月前就不能运行,因无备品,缺陷就一直存在。

  2.5 110 kV变电站夜间控制异常的条件差休息室内没有接事故预告信号,变电站运行人员不能及时发现、控制异常,延缓事故处理。

  2.6 事件记录仪接线错误

   白马垅变电站发 生事故时, 主要事件记录仪有的接错线,有的未接线,给事故分析增加了困难。

  2.7 消防方面问题

   一是对火灾报告情况了解不详细;二是缺乏主变着火的救火经验,延迟了救火。

  3 防范措施

  3.1 生产技术管理方面

  3.1.1 应强化开关柜设计选型、产品采购、安装施工、运行环境、运行维护和大修改造全过程的安全管理和技术监督,对不满足有关规程、规定要求的开关柜必须进行综合治理。在户内运行的高压开关设备应采取防湿、防尘措施,如在户内加装除湿机和抽风机,在开关大小修预试中必须对瓷瓶和有关绝缘部件进行清扫等,以保证设备的绝缘水平。

  3.1.2 为防止10 kV级设备过电压,应根据实际装设消弧线圈、消谐器和改善避雷器等,应淘汰电压互感器与站用变共用一个开关柜的接线方式,减少10 kV设备故障。

  3.1.3 加强事件 记录信息的管理,事件记录的每一个量,必须核对正确,发现事件记录仪接错线,应追究责任。

  3.1.4 严格执行缺陷管理制度,因未及时消除缺陷,造成事故,按章落实责任。

  3.1.5 在110 kV变电站未实行无人值班之前,夜间值班休息室必须装设音响预告信号系统,以保证值班运行人员能及时控制和处理异常。

  3.2 继电保护管理方面

  3.2.1 加强直流电源和回路的全过程管理。从设计、施工到变电站的直流改造工作,必须严格执行《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》和有关设计规程的要求。直流电源容量的选择必须满足事故时最大冲击负荷的要求。直流熔断器与相关回路的配置应满足消除寄生回路和增加保护功能冗余度的基本要求。

  3.2.2 直流熔断器应按正常负荷与保护动作时冲击负荷大小来配置,上、下级之间必须满足选择性要求。自动小开关与熔断器配合关系要经试验确定,熔断器之间的配合不但要满足幅值关系,而且要满足时间关系。

  3.2.3 应加强直流控制操作回路维护,必须对现有运行保护、自动装置逆变电源进行一次检查,掉电后不能自起动的逆变电源必须限时改造更换。

  3.2.4 加强二次设备图实相符工作。继电保护管理部门必须建立制度和采取措施,保证新建、扩建和改造后移交生产运行的图纸与实际相符。

  3.2.5 为保证110 kV变电站10 kV母线及一次设备的安全运行,应缩短110 kV侧过流后备保护切除故障时间。建议在主变10 kV侧装一套电流保护,与10 kV线路限时速断保护相配合。建议将110 kV线路保护伸入到10 kV母线,作后备保护。

  3.3 运行管理方面

  3.3.1 变电站现场运行规程应明确事故处理步骤,做到有章可依。

  3.3.2 应加强培训 ,明确职责,做好事故预想和演习,全面提高运行人员的素质和运行管理整体水平,使运行人员能熟悉变电站现场运行规程,安全地控制各种异常,正确、有序地处理障碍和事故。

  3.3.3 必须加强防止小动物进入高压室的管理措施,封闭电缆孔洞和门窗,并定期检查。

  3.4 其它方面

  3.4.1 厂 家应避免产品更新换代就没有老产品备品备件的状况,建议在购设备时与厂家签订合同,写明在产品使用寿期内,厂家有义务提供合格的备品备件和进行有偿服务的条款,否则,由此而引发的事故应追究厂家责任。

  3.4.2 变压器基础施工时,油坑油道必须畅通,不能堵塞,运行中还应定期检查。运行人员报告火灾时,应明确着火物质,以便灭火。


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