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通过案例了解电化学技术对循环冷却水处理的应用

2017-08-11 15:26:16 来源:网络

3.2.2改造后运行情况

3.2.2.1改造后的循环水水质控制

改造后,循环水水质控制指标如下:有机磷4~6mg/L,钙+碱度<15mmol/L,细菌~1x105CFU/mL。

3.2.2.2改造后系统运行

每个电化学反应单元处理能力为50m3/h;每个集装设备共有8个反应单元,处理能力共为400m3/h;全厂共有集装设备3套并联运行,总处理能力为1200m3/h,没有备用。采用电化学处理的循环水比例约为3.14%。改造后,循环水处理系统一直处于试验摸索阶段,在一部分循环水旁路电化学处理的同时往循环水系统中投加阻垢剂3mg/L和少量缓蚀剂。在运行的半年时间里,加药量在逐步减少。

单个集装设备尺寸为12x3x3m。单个污泥池尺寸为3x1.2x1.6m,污泥一月清理一次,一次清理污泥约0.5m深。沉淀后的清水回用与厂内脱硫系统。

单个化学反应单元容积约为0.8m3,单元内设有刮刀用于刮除单元壁(阴极)产生的水垢。刮刀采用压缩空气驱动方式,根据循环水水质情况判断刮刀运行周期。实际运行中,刮刀设置为2小时运行一次。

水处理技术

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3.2.2.3经济效益

A)投资费用

河津发电循环水电化学处理改造费用为750万元,包括3x400t/h的电化学模块、增压泵、空气压缩机、仪表、阀门、管道及所有电气控制系统,并含有施工费用。

B)运行维护费用

电化学电极厂家质保3年,通常5年更换,具体由水质情况决定。一个电解单元(12个电极)更换费用约为1万元。

单个电解单元电动机功率为80W,整个电化学处理电动机功率为1920W。年运行小时数按5000h考虑,年耗电量约为9600kWh。

C)改造前后对比(数据来源为专工介绍)

循环水改造前,浓缩倍率为3.0左右,单台机年排污量约为72万吨,排污费用约200万元。采用加杀菌剂、阻垢剂、缓蚀剂处理循环水,单台机化学药剂费用180万元。循环水年运行费用约380万元(不包括弱酸系统运行费用)。

系统改造后从11月24日投入运行到12月17日,#1循环水补水量约31万吨,与2015年同期相比减少了约3万吨。每吨水按3.5元计,则节约水费10.5万元。当采用电化学处理循环水浓缩倍率控制到5.0时,但台机组全年运行能减少补水约87万吨,节约水费可观。此时基本上能停止阻垢剂和杀菌剂加药,每台机组每年最多能节约药剂费用约180万元。

3.2.2.4需验证问题

由于河津发电应用电化学处理循环水不足一年时间,在全年最热时期并未有汽机专业对端差、真空度等影响的反馈,还需进一步运行检验应用效果。

3.3水质情况

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