4.3建立化验监督检测制度
建立化学监督检测制度,明确化验监督检测项目及标准。定期开展在线表计的化学标定检验工作,根据运行工况及时增加化学检测频率,加强化学专业与运行人员的横向联系沟通,将化学监督报表及时送达运行人员,指导运行操作调整。
4.4加强石灰石原料品质监控
严格执行石灰石化验制度,落实采样要求。要求石灰石中CaCO3含量>90%、MgCO3含量<4%、盐酸不溶物<3%、含水量<2%,特别是避免石灰石中含有大量的泥土,确认品质合格后方可上料。
4.5杜绝湿除冲洗水直排进入吸收塔
由于湿式除尘器收集的是微小颗粒的烟尘及脱硫产物,大量的细微烟尘进入吸收塔不但造成浆液中的酸不容物、CL-、F-等不断富集,降低吸收剂浆液活性,而且难以外排出脱硫系统。要杜绝湿式除尘器冲洗水直排进入吸收塔,将湿除冲洗水外排至脱硫系统,或经过沉淀处理后再排入吸收塔。
4.6加强除尘器的运行与管理
根据燃煤煤种的变化及时调整除尘系统的运行工况,加强设备检查与维护,确保除尘系统的正常运行。加强化验监测,当浆液中的盐酸不溶物、CL-、F-浓度达到一定值时,投运废水系统或者通过浆液置换来控制浆液中的酸不溶物、CL-、F-浓度。
4.7加强运行参数监视与调整
运行参数是运行监盘调整的重要依据,也是长期运行调整分析及根据现场设备特点、运行工况,制定的主要参数的调节范围。
根据浆液中碳酸钙、亚硫酸钙含量及运行工况及时调整系统的钙硫比、液气比、空气过量系数,并避免pH的剧烈波动。并根据浆液密度及时启停石膏脱水系统,将各运行参数调节在控制范围之内。
在运行调整过程中,不但要做好设备的巡视检查工作,更要根据运行工况及时调整运行指标,在监盘过程中不断积累经验、加强数据分析,定期开展运行分析,提高运行调整水平。
5.实例解析
某公司#1脱硫装置石膏含水率逐渐升高,导致真空皮带脱水机无法正常连续投运,吸收塔浆液密度逐步升高,长期维持在1200kg/m³以上运行,不但造成石膏无法正常拉运,脱水系统无法投运,脱硫效率降低,而且影响脱硫装置的安全稳定运行。在此期间检修人员加强一、二级脱水系统设备维护,监测石膏旋流器底流、溢流浆液密度,确保脱水系统设备的稳定运行。
增加石灰石、吸收塔石膏浆液、石膏的化验频次,加强指标控制与调整,但仍无法解决石膏含水率高的问题。通过数据分析,认为是由于浆液中酸不容物、CL-浓度超标导致石膏脱水困难。通过置换石膏浆液,大量补充工艺水,降低石膏浆液中酸不容物、CL-浓度,提高浆液活性后,逐步循环回用置换浆液的方式解决了石膏含水率高的问题,确保了脱硫装置的安全稳定运行。以下为分析资料:
(1)#1吸收塔石膏浆液理化分析指标
(2)#1吸收塔石膏理化分析指标:
说明:吸收塔石膏浆液池容积为1200m³,27-29日共置换吸收塔石膏浆液600m³。