淮北发电厂在“一保一降”攻坚战中,针对8号机单机运行安全风险大、生产经营成本高等现状,通过提升1项创收能力、降低2项生产成本、优化3项生产要素,迈着“123”步伐,开源节流,逆势攻坚,实现经济效益最大化。
1项提升:为解决8号机组容量小、煤耗相对高、效率相对低的难题,申报了“8号机组供热改造”项目,受到安徽省发改委、能源局的大力支持。项目完成后,预计每年可增加2亿千瓦时的电量计划,增加边际收益340余万元,提升了企业新的创收能力。
2项降低:发挥煤泥价格低廉优势,抓住淡季煤泥价格较低的有利时机,加大煤泥采购、晾晒力度,完善煤泥掺烧技术,提高煤泥掺烧比例,煤泥与原煤的掺配比例最大达到了1.5:1甚至2:1,2012年全年共掺烧煤泥24.5万吨,节约燃料成本2580万元,有效降低了发电成本;通过对厂用电系统进行改造,使机组的厂用电率下降了0.4%,每年可降低厂用电损耗597.7万千瓦时,每年可节约厂用电费用200余万元,有效降低生产成本。
3项优化:对制粉、输份燃料系统设备进行技术改造,提高设备运行可靠性,让锅炉能够吃更多的“粗粮”,优化机组燃料结构;以“三线值”电量激励机制为依托,提高机组健康水平,提高运行水平,使机组运行在最佳经济性状况下,优化机组运行状况;利用机组小修机会,对拆除机组现场、3和4号主变冷却器电源、制氢站、深井水泵等用电设备进行技术改造,优化厂用电系统。(吕峰)