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电厂锅炉低温省煤器系统对发电的影响

2017-11-09 09:06:15 来源:网络

一、前言

伊敏电厂一期2×500MW俄罗斯进口超临界机组(1、2号机组)于1998年11月和1999年9月投产,投产后排烟温度一直偏高,一般在145℃到150℃范围内。锅炉排烟温度高,烟气量大,排烟损失了大量热量,针对上述存在问题,采用低温省煤器系统后,回收烟气余热、降低排烟温度,符合国家要求的烟气余热高能级深度利用技术产业化示范工程。

二、低温省煤器系统介绍

烟气余热换热器安装在电除尘前的竖直烟道上,采用表面换热型式,被加热介质来自凝结水。从#2低压加热器进口分流的部分凝结水进入烟气换热器加热后进入#3低压加热器。当烟气余热换热器进口烟气温度、流量、压力在设计参数时,烟气温度由150℃降低到110℃,烟气余热换热器的被加热凝结水温度由85℃提高到110℃。

三、烟气换热系统的介绍

(一)换热器介绍

低温省煤器系统,每套系统包括换热器本体六台、蒸汽吹灰系统、检修水冲洗排放系统、本体自身支架、余热利用凝结水系统等。设计成6组,布置在6个烟道中。换热器本体采用模块化组件。

低温省煤器

(二)烟气侧阻力

烟气侧阻力与换热器形式和烟气流速有关,由于设备较大,充分考虑到烟气侧阻力比较大,而烟气侧阻力与烟速的平方成正比。因此,烟气侧阻力设定值为8.24m/s,THA工况烟气侧阻力增加449.2Pa左右,

(三)排烟温度的降低程度

排烟温度的降低主要从低温腐蚀、工程经济性和电除尘器效率三个方面进行考虑。通常认为,高于酸露点运行是安全的。另外要考虑到,进一步降低排烟温度需要付出的代价较高,一方面会增加换热器成本,同时会增加换热器阻力,造成厂用电的增加。

根据现有的设计煤种计算得到的酸露点为:98.3℃,方案选择排烟温度为110℃,可以确保安全性,保证了一定的传热温压,经济性较好。同时充分降低烟尘的比电阻,提高除尘效率,降低除尘器改造费用。

(四)烟气流速的选择

烟气流速的选择主要考虑两个方面,一个是受热面的磨损,另外一个是烟气侧阻力。受热面磨损与烟速的3.3次方成正比,而烟气侧阻力与烟速的平方成正比。实际计算表明,烟气流速大于10m/s以后,烟气侧阻力急剧增大。但是烟速太低,换热系数会较小,换热器面积过大。综合考虑伊敏一期的实际情况,烟速宜控制在10m/s以内。

(五)换热器烟气侧

机组BMCR工况下,设计煤种在空预器出口的烟气流量约2314152Nm3/h。在500MW负荷下,根据入炉煤、灰渣分析计算得到空预器出口烟气流量2314152Nm3/h,本次设计以2314152Nm3/h为设计烟气量,设计烟气温度为150℃。

(六)换热器工质侧

机组BMCR工况下,#2低加出口凝结水流量1210.7t/h,400M负荷,#2低加出口凝结水流量955.23t/h,300MW负荷,#2低加出口凝结水流量726.7t/h,设计参数按#2低加出口凝结水流量1210.7t/h,烟气冷却器入口水温在85℃以上(混水温度可调),以保证绝大多数换热管束壁温高于烟气酸露点,避开严重低温腐蚀区。

四、低温省煤器的经济分析

(一)低温省煤器的节能分析

1、低温省煤器余热回收效果分

低温省煤器

3、低温省煤器节水效益分析

低温省煤器回收余热的同时,把烟气温度降低,可减小脱硫塔前、后的实际状态烟气量,大大降低脱硫塔的蒸发水量。单台脱硫吸收塔的蒸发水量由134t/h下降到84t/h,节水37%,伊敏电厂一期两台机组每年节水55万吨。

[责任编辑:中国电力工业网]
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