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汽轮机汽缸加装自流加热(冷却)系统改造

2017-07-09 19:15:00 来源:
云浮电厂二期总装机容量为2×135MW,是上海汽轮机厂生产的N135-13.14/535/535双缸双排汽、高中压缸合并、通流部分反向布置、凝汽式汽轮机。该机组高中压缸夹层没有外置汽加热(冷却)装置,在机组冷态启动时汽缸加热慢,同时在机组滑停时不能对汽缸进行有效的冷却,大大延长了机组的启停时间并影响机组的安全运行。
 
1、改造前系统状况
 
在汽轮机启停和工况变化时,汽缸与转子同时受热和冷却,转子和汽缸分别以各自的死点为基准膨胀或收缩,由于汽缸与转子传热速度不同,加上在运行中汽缸的受热面积又较转子受热面积小,故两者随蒸汽温度的变化,膨胀或收缩更为明显,没有汽缸夹层加热,难以减小汽缸内外壁、汽缸与法兰的温差,在启停时不易控制胀差与上下汽缸温差,不利于机组启停。
 
2、系统改造
 
2.1改造思路
 
经对系统状况的分析总结,决定对系统做以下改造。
 
(1)在高压上下缸进汽短管处各接管至高压缸
 
二抽逆止门前,并加装相应的阀门;在机组启停时可从一抽经高压夹层对汽缸夹层进行加热或冷却,以便缩短启停时间。
 
(2)在中压上下缸进汽短管处各接管至四抽逆止门前,并加装相应的阀门;在机组启停时可从三抽经中压夹层对汽缸夹层进行加热或冷却,缩短启停时间。
 
2.2具体做法
 
(1)拆下上缸高压、中压导汽管。
 
(2)在上缸高压、中压进汽短管进行机械开孔,每个进汽短管在相隔180。方向开2个20的孔,开孔位置距离原汽短管焊缝150mm,测量上缸进汽短管外壁厚度,记录下来,作为下缸进汽短管大钻头开孔深度的依据。
 
(3)在汽缸底部对下缸高压、中压进汽短管进行开孔。先用20钻头钻孔,根据上缸短管外壁的厚度确定钻孔深度,钻时进刀量要小,不能钻穿管壁。再用5小钻头在20的孔槽中心钻穿,然后用直磨机进行扩孔至20。
 
(4)采用28×4的12Cr1MoV管,按改造后的系统图进行布管,焊接和热处理技术按焊接工艺要求执行。要求高压和中压上缸短管疏汽管、高压和中压下缸短管疏汽管各由一只Dn20的门控制,门后接一母管,母管上安装一、二次总门,母管分别接至二抽和四抽逆止门前抽汽管上(机械开孔),如图2所示。
 
3、改造效果
 
经过改造,在汽轮机启停时,有效地减小了上下缸的温差,能较好地控制胀差在正常范围内,缩短了启停时间,保证了机组的安全稳定运行,大大地提高了企业的经济效益。
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