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CFB锅炉尾部烟道增湿活化脱硫工艺的试验研究

2017-02-14 15:50:31 来源:网络

II组试验负荷偏低,产生的烟气量少,以至于增湿活化段的停留时间较长也是其增湿脱硫效率偏高的一个原因。

文献论证了出口温距越大,该因素对脱硫效率的影响越小。这是为什么两组温距相差19℃,但脱硫效率相差不大的原因。根据公式(7)出口温距ΔT计算出第Ⅱ和Ⅵ组的出口温距分别为58℃和77℃。这与周月桂等人得出的出口温距保持在10~15℃范围相差较大,这也是本试验得出的增湿活化脱硫效率较低的主要原因。2.3.4增湿脱硫工艺对钙利用率的影响

由表2中钙利用率数据分析可见,当锅炉Ca/S摩尔比为2.63时,钙利用率达到了本试验最大的28.1%,未被利用且粒径较小的钙随飞灰被除尘器收集。粉煤灰综合利用主要是作为水泥的原材料,其中游离氧化钙的含量过高,在水泥使用过程中,会引起安定性不良反应(CaO+H2O→Ca(OH)2),进而降低建筑物质量,甚至使建筑物发生崩溃而造成极大的危害。增湿脱硫工艺的投用使钙利用率提高近2个百分点,减少了飞灰中游离氧化钙的含量,提高了飞灰综合利用的质量。

3、试验结果

本试验系统下,当锅炉钙硫摩尔比为2.5~4.2之间,喷水量维持到5~8t/h,排烟温度119~145℃,增湿脱硫效率最大能达到25.2%,时均脱硫效率最大能达到91%,使SO2排放浓度降91~133mg/m3,钙利用率提高到29.7%,有效地降低了飞灰中游离氧化钙的含量,提高了煤灰作为水泥原材料的质量。

试验结果表明,煤灰增湿脱硫反应很迅速,增湿Ca/S摩尔比、水钙摩尔比、出口温距是影响其增湿脱硫效率的主要因素。随着增湿Ca/S摩尔比、水钙摩尔比的增大,增湿脱硫效率提高,出口温距越低,增湿脱硫效率越高。增湿脱硫工艺能够提高钙的利用率,减少了飞灰中游离氧化钙的含量,提高了粉煤灰的综合利用率。

4、结论

(1)煤灰增湿活化脱硫工艺旨在利用炉内未反应的脱硫剂进行脱硫,能有效地提高锅炉整体脱硫效率,降低SO2的排放浓度;同时提高脱硫剂的利用率,降低了总体脱硫成本;减少了飞灰中游离氧化钙的含量,优化煤灰作为建筑材料的质量,增加煤灰综合利用的效益。

(2)炉内喷钙加尾部煤灰增湿活化脱硫二级工艺适用于燃用劣质煤的CFB锅炉,工艺系统简单灵活、初投资及运行费用低、能耗低、占地面积小、无二次污染产物,并且有利于煤灰的综合利用。该工艺为已建大、中型循环流化床锅炉的强化脱硫提供了一种节能、高效的探索途径。

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