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150MW循环流化床锅炉脱硫脱硝技术改造及燃烧优化

2017-11-29 10:08:33 来源:网络

1.2脱硝改造

通过对炉内增加中隔墙受热面后炉内烟气流场改变的模拟,烟气流场由炉膛出口烟道外侧向内侧移动。在炉膛出口至旋风分离器内侧增设3支脱硝喷枪,脱硝剂由原脱硝系统供应。由于炉膛出口水平烟道底部积灰较高,去除两侧炉膛出口至旋风分离器外侧最下层喷枪。对原脱硝喷枪更换为HBCY-FT型喷枪,该喷枪在尾部雾化,避免喷嘴损坏造成雾化不良、氨逃逸率高的问题。喷嘴部带有陶瓷耐磨防护套管,防止烟气冲刷造成喷嘴损坏或堵塞异常。

通过实际喷枪雾化试验,将原设计的压缩空气雾化压力由0.3MPa提高到0.45MPa,雾化粒度及面积均获得较大提升。根据反应效率,对脱硝系统稀释水流量设置最低0.3t/h,稀释水和氨水调节阀门设置联锁。通过提前设置的配比曲线,在氨水流量变化时,稀释水量自动调整,保证混合后作为脱硝剂的氨水浓度控制在5%。经过改造后脱硝效率维持在65%~80%,NOx排放量稳定,无瞬时超标现象。

2脱硫脱硝改造效果、存在问题及进一步优化方向

2.1脱硫脱硝改造效果

通过增加炉膛中隔墙受热面,炉膛中部床温及平均床温均降低约25℃。在锅炉负荷50%~100%区间内,床温在855~895℃区间内波动,始终处于炉内脱硫的最佳温度区间。经过负荷试验,锅炉在变工况过程中SO2排放量稳定在35mg/m3以下。

高效二次风改造及低一次风运行,锅炉尾部烟道氧量控制在2.0%~3.0%,锅炉负荷50%~100%时,NOx的原始生成量在80~160mg/m3内波动。通过SNCR脱硝后,NOx排放量可稳定在100mg/m3以内运行。通过提高氨氮比至1.5,在氨逃逸控制≤6mg/m3(标态)的情况下,可实现NOx排放量低于50mg/m3,达到超低排放的要求。图3为锅炉脱硫、脱硝系统改造后的实际运行情况。

2.2脱硫脱硝改造后存在问题

由于采用纯炉内干法脱硫的技术路线,石灰石颗粒及石灰石粉投入量始终处于较高的钙硫摩尔比水平,锅炉负荷80%~100%时,钙硫摩尔比达到约6.5,造成石灰石耗量增加。经过化验,飞灰及底渣中分别含氧化钙约12%、6%,造成石灰石大量浪费。同时,过量的石灰石对NOx的原始生成量有明显的催化作用。经试验验证,锅炉负荷80%~100%及钙硫摩尔比稳定在3.5时,NOx的原始生成量低于100mg/m3。

2.3进一步优化方向

根据锅炉脱硫反应机理,纯炉内脱硫导致钙硫摩尔比偏高,使部分氧化钙未经反应即随飞灰带走。为提高脱硫反应效率就要考虑提高氧化钙的利用效率。目前较好的方法:一是增加尾部烟气水增湿装置;二是通过回料器返料立管增加蒸汽增湿装置。后一种方法是目前正在进行分析讨论的技术方向。

3结论

充分发挥循环流化床燃烧在脱硫脱硝方面的优势,降低床温,改造高效二次风,从源头上控制NOx的生成量和提高脱硫效率,是能够达到超低排放的要求。纯炉内干法脱硫投资及维护成本相对于湿法脱硫有无可比拟的优势,同时也是对环保超低排放改造路线的一种积极探索。

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